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点睛之笔:物流公司巧算成本帐,以最小的投入产出最大的效益,通过技改恢复设备青春,演绎了一段3万>30万的成本故事。 事件回放:物流公司有一批共计20台上个世纪80年代制造的国产*车,使用几年后,各种问题接踵而至:漏油严重、故障率高、环境污染、噪音大等,给生产造成了极大的影响,怎么办?经过一系列的技术分析,他们找到问题的症结所在。由于这批80年代出厂的*车采用的发动机是60年代的产品,存在技术落后的致命缺陷,这是导致运行不正常的根本原因。当时解决这个问题最为直接简单的办法就是,将这些有问题的*车全部淘汰更新。但是物流公司却没有这样做。他们算了第一笔账:购买一台新*车30万元,一次性更新20台至少需投入600万元。这显然是不现实的。 随着生产压力的与日剧增,问题的解决迫在眉睫,发动机的改造势在必行。经过市场调查和大量的数据分析,物流公司又算起了第二笔账。采用进口发动机能够满足改造的需求,但是要7万元/台,经过调研,他们发现同样的国产发动机,却只需要3万元/台。仅在设备选型中他们就直接节约成本4万元左右。这项被称为“心脏”手术的改造从2002年开始,没有经验、没有借鉴,他们摸着石头过河,经过一次次的摸索实践,第一台*车下线后,效果挺不错:性能恢复95%左右。 经过比对之后,物流公司决定对原来的老旧发动机全部改造更换。这时候物流公司又算起了第三笔账。未改造前,柴油价格在2元多,一台*车装满一箱油只能满足4个工作日,改造后,柴油价格在4元多,同样一箱油却可以持续7个工作日。仅在柴油消耗上,又节约成本30%。 这项改造持续到了2007年,20多台被“判了死刑”的旧*车,经过“心脏”改造,全部焕发了青春。这一年,物流公司年终盘点又算了第四笔账。未改造前,一台*车需要7万元运行成本。改造后,只需要4万元运行成本。却使每台*车获得至少五年的黄金使用期。这样一来,原先准备安排30万元的购车资金正好可以用在其他发展项目上。 用物流公司相关负责人的话来说,就是:“用小的投入,减少了大的支出,只用3万元的费用,避免了30多万买新设备的费用。通过技术改造以后,进一步掌握了车辆维修技术,这样,我们对于其他相关的老旧设备同样可以采取这个方法实施。” 记者感言:通过对物流公司的几笔成本账的剖析,我们不难看出,3万元的小成本投入直接控制了30万元的大成本支出。3万>30万元的当中引发的深刻思考,应该是物流公司算出的第五笔账。
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